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武鋼煉鐵廠:于尋常處見功力 于細(xì)微處見真章

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武鋼煉鐵廠:于尋常處見功力 于細(xì)微處見真章

打破紀(jì)錄很尋常,高位超越卻不尋常;改善指標(biāo)很容易,改變常規(guī)卻不容易;短期治標(biāo)很簡單,長遠(yuǎn)治本卻不簡單。

2019年,煉鐵廠從細(xì)處著眼,小處著手,追根溯源,突破瓶頸,致力于高爐用料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,一季度斬獲2400萬元成本削減戰(zhàn)果,占總削減成本的20%。

★ 隱形記錄 

“1903萬噸你會覺得很震撼,303.9萬噸可能毫不起眼,但這實實在在是一項超越高點(diǎn)的新紀(jì)錄”,談到今年燒結(jié)礦產(chǎn)量,燒結(jié)分廠廠長孫慶星如是說。

多用低價礦,少用高價礦,優(yōu)化高爐用料結(jié)構(gòu)降成本,這看似簡單的道理,卻知易行難,最大的制約就來自燒結(jié)機(jī)運(yùn)行狀況。

高運(yùn)行率是燒結(jié)高產(chǎn)的最直接保障,2019年,針對燒結(jié)環(huán)冷臺車輪故障較多的現(xiàn)狀,廠設(shè)備室推出臺車細(xì)化、量化點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),建立臺車輪運(yùn)行檔案,根據(jù)后蓋間隙尺寸大小,實施“三級”分檔點(diǎn)檢法。

與此同時,他們?yōu)槊總€臺車輪“量身打造”點(diǎn)檢周期,并明確加油周期,從30天,20天到7天,594個臺車輪,每個輪子一天點(diǎn)檢幾次、什么時候加油,都心中有數(shù)。

用職工們的話說“比照看自家伢還盡心”,當(dāng)看到一季度臺車輪故障時間降低了63.4%,大家覺得一切都值得。




精細(xì)管理帶來燒結(jié)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率的穩(wěn)步提升,為燒結(jié)高產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件,尤其是二月份運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)96.71%,為近5年最好水平,1、2月份燒結(jié)分廠累計生產(chǎn)燒結(jié)礦303.9萬噸,與歷史上產(chǎn)量最高年份1903萬噸同口徑對比,還多1.9萬噸,為優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu)、降低用料成本奠定了堅實基礎(chǔ)。

統(tǒng)籌計劃,分秒必?fù)?,精打?xì)算降成本。

燒結(jié)機(jī)臺車是燒結(jié)工序主要設(shè)備,長期運(yùn)行在高溫環(huán)境,損耗較快,每臺燒結(jié)機(jī)每年總共要更換臺車約140塊,經(jīng)過長期標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)優(yōu)化,每塊臺車更換時間已縮短至15分鐘以內(nèi),再降空間非常小。



2019年,燒結(jié)分廠卻在有限的時空演繹出了無限的可能。

由分廠廠長任組長的攻關(guān)整治小組,打破常規(guī)思維,變“單打一”為“復(fù)合型”,向統(tǒng)籌要效率,明確要求每次定修更換臺車不少于15塊,每次狀態(tài)修至少更換10塊,這樣每年利用集中檢修至少可更換100塊以上,可大大減少臨時停機(jī)。

一季度,五臺燒結(jié)機(jī)日常更換臺車數(shù),較2018年同期減少35.8%,更換臺車停機(jī)時間降低37.4%,大大減少了臨時停機(jī)對產(chǎn)質(zhì)量的影響,穩(wěn)定了生產(chǎn)秩序。

⊙ 深挖潛力 

不斷挖掘,不斷激發(fā),永遠(yuǎn)不至于極致。

“以前每15天左右必須停機(jī)5小時清理脫硫塔積料,三月份至今一次都還沒有挖料,大大節(jié)約了人力物力財力。”一燒片區(qū)負(fù)責(zé)人李軍望著高高的脫硫塔,露出了笑容。



一燒脫硫塔積料問題從建成以來就存在,對產(chǎn)能的影響并不起眼,嚴(yán)峻的降本形勢倒逼,卻讓廠生產(chǎn)技術(shù)室入了眼,立下了“軍令狀”,誓要啃下這塊“硬骨頭”。

他們針對脫硫運(yùn)行全流程,把每個環(huán)節(jié)解剖出來分析研究,發(fā)現(xiàn)“罪魁禍?zhǔn)住本褪墙狗邸?br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; -webkit-user-select: text; box-sizing: border-box; text-size-adjust: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"/>

由于一燒煤、焦交替使用,使用焦粉期間,脫硫劑使用量明顯增加,塔內(nèi)積料速度快。

經(jīng)過反復(fù)調(diào)研、跟蹤對比,他們大膽改變常規(guī),摸索出了“燃料分類進(jìn)、煤庫分庫裝、吊車分槽抓、對輥分時用”的生產(chǎn)組織模式,破解了燃料破碎系統(tǒng)一、四、五燒公用的難題,實現(xiàn)了一燒單用煤粉,一舉改善了脫硫塔積料狀況,挖料周期從15天延長到至少40天。



★ 細(xì)微之變 ★

用一項項細(xì)微的改變,傳遞“一切成本皆可降”的理念。

379條皮帶,連起來75公里長,托輪不計其數(shù),靠“人盯人防”來發(fā)現(xiàn)和減少故障,已基本不可能。

為徹底根治皮帶機(jī)托輪掉落傷及皮帶的“老毛病”,攻關(guān)小組為189條關(guān)鍵皮帶機(jī)尾部安裝了格柵,這個“口袋”式裝置,讓掉落的托輪“有家可歸”,讓運(yùn)行的皮帶有了“安全”保障。



規(guī)范取樣過程,白班作業(yè)區(qū)與質(zhì)檢聯(lián)合取樣,每個樣本取樣兩次,混合后一起破碎、縮分、研磨制樣、化驗,降低了取樣偏差,使檢驗數(shù)據(jù)更加真實可靠。

燒結(jié)工人人練就“火眼金睛”,堅持燒結(jié)礦成分“打靶”,將目視值與化驗值對比修正,給指標(biāo)精準(zhǔn)度上一個“雙保險”。

開展配料秤整治,對所有秤掛碼校正,逐一解決跑偏、帶料等問題,從源頭上保證堿度穩(wěn)定。每一個改變,對高爐爐料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)質(zhì)量乃至燃料比都有著非比尋常的意義。



一季度,煉鐵廠多措并舉,穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行,提升實物質(zhì)量,優(yōu)化高爐用料結(jié)構(gòu),燒結(jié)礦配比提升2.3%,塊礦配比增加0.6%,結(jié)構(gòu)降本6.19元/t,創(chuàng)效2400萬元。

降本路上,充滿挑戰(zhàn)

只要我們以咬定青山不放松的激情

只爭朝夕一往無前的干勁

馳而不息久久為功的韌勁

一個問題一個問題解決

一項工作一項工作落實

就沒有啃不下的硬骨頭

(山東魯兆鋼鐵實業(yè)有限公司)

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